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最近一個訂購型煤壓球機的客戶,咨詢了關(guān)于立式烘干機改進的方案。具體是,該客戶三年前購買的立式烘干機,現(xiàn)在滿足不了生產(chǎn)需要,具體原因下面會詳細介紹。由于客戶訂購了二臺650型煤壓球機,基于是老客戶騰達決定免費為客戶改造所使用的舊立式烘干機。
該客戶的舊款立式烘干機主要問題是:熱交換效率低、熱耗損失嚴重、堵料嚴重等。當該機在堵料嚴重時上而幾層分料錐和滑料誰筒全部堵塞,造成熱氣流動不暢,熱交換不好,煙氣從燃燒室外返。損失熱蘭嚴重,并且造成煤耗偏高,噸物料烘干成木增大。并且該機由于當初的設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計問題,最底部的錐形翻料斗設(shè)計在燃燒爐室內(nèi)。由于翻料多,每班必須頗繁掏料,嚴重時1個小時就得掏一回,否則便將燃燒室堵塞,嚴重影響了設(shè)備運轉(zhuǎn)和烘干效果。
通過立式烘干機以上問題的分析,公司確定了對該機的改進方案并實施。
1、 將立式烘干機筒體內(nèi)的耐火磚拆除,用來增大滑料錐筒與簡壁間的間隙,同時加大了分料錐的角度和滑料錐筒料孔的直徑,這樣就增強了物料的下落空間,防止了堵料現(xiàn)象發(fā)生。同時在鐵皮筒體內(nèi)涂上耐高溫漆,以防止筒體被煙氣氧化。對筒體上方約12米處,將燃燒室內(nèi)的余熱收集用來對烘干機上部物料進行預烘干,從而增強熱能利用率及烘干能力。
2、燃燒室熱風從錐形翻斗周圍呈S狀進入供干機,通風面積很小,熱能利用率差,有時燃燒溫度在2ODQC以上,但出來的物料水分卻很大,并且份燒室極易燒裂造成煤耗大,熱量損失嚴重的情況。改造時將錐形漏斗移至燃燒室下部,火焰直接烘燒物料并且物料能全部進入立式烘干機筒體。不僅提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,而且增強了熱源利用率,同時解決了燃燒室翻料問題。
3、拆除立式烘干機上部電磁振動給料機,在入料鐵倉下部安裝一臺帶調(diào)速電動機的皮帶輸送機。用調(diào)速皮帶機來調(diào)節(jié)喂料量,喂料量大小可調(diào),維修量小。
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